测氧仪在转炉炼钢厂的实践应用

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测氧仪在转炉炼钢厂的实践应用 
通过测氧仪在转炉炼钢厂转炉冶炼过程的试用,摸索出终点钢水中C、ao、T的对应关系,并在H08A等钢种的冶炼生产中进行推广,取得了指导脱氧合金化操作的良好效果。 
1. 前言 
脱氧合金化是炼钢过程中关键过程控制点。脱氧不足,铸坯易产生气泡,严重时会产生大量的皮下气泡,影响铸坯质量。在浇注过程中,加剧了对塞棒、水口的侵蚀。脱氧过度,不仅浪费资源,还会污染钢水导致连铸产生结瘤等事故,直接影响连铸坯的质量和生产顺行。因此,准确掌握钢水中氧含量是科学指导脱氧合金化操作的前提,而测氧仪可以精确测定钢水中的氧含量,为转炉脱氧合金化及连铸浇注操作、提高铸坯质量有着重要指导意义。  温湿度计| 沼气检测仪| 气体检测仪| 气体分析仪| 一氧化碳检测器| 可燃气体检测仪| 泄露气体检测仪| 毒性气体| 氧气检测| VOC检测仪| 烟气分析仪| 臭氧检测仪| 空气品质监测仪| 亮度计| 温度记录仪| 温湿度记录仪|
2. 测氧仪原理 
氧活度的测定原理是基于一种氧化锆电化学电池应用(氧化物固体电解质的离子导电)。当固体电解质两边的氧活度不同时,按能斯特定律,电池产生电动势(EMF)如下: 
EMF=(RT/nF)×Ln(Po2/Po1)  
式中:E ——电动势(mv) 
T ——绝对温度(K) 
R ——理想气体常数(8.314j.mol-1K-1) 
F ——法拉第常数(96500C.mol-1) 
Po2 ——被测钢液的氧分压 
Po1 ——参比极的氧分压 
3. 测氧仪的操作工艺要点 
转炉炼钢厂使用的是Multi-Celox测氧仪,它是一个工业化的、可编程微机化仪器,在测量时要获得精确结果必须注意以下几点:测氧探头必须保持干燥,在使用前及使用时避免摔跌及撞击;探枪和补偿导线须保持干燥及良好连接,各极之间保证绝缘良好;测氧探头必须可*地连接在探枪上并在钢液较为稳定时快速平稳地进入液态金属中30—50cm,避免炉衬及炉渣的影响;考虑到炼钢厂现场电磁干扰的复杂性,从探枪到二次仪表的连接电缆必须严格屏蔽,二次仪表应接地良好。 
4. 测氧仪在转炉炼钢厂的测试及分析 
4.1 测试成功率分析 
在Q235钢的测试中,共测38支,测成35支,剔除人为因素,测试成功率为94.7%; 
在H08A钢的测试中,共测35支,测成32支,剔除人为因素,测试成功率为94.1%;; 
由于此系统有自动存储功能,且可连接普通打印机将测试数据及相关的测试曲线进行打印。测量所得到的温度曲线及氧电势曲线在较好地反映了钢水温度、氧含量的同时也可反映出探头的质量;同时,根据曲线及仪表的提示可分析测试失败的原因。现场测试中反映出设备的稳定性及测试结果的准确性良好。 
4.2 测试结果分 
根据以上测试数据可以看出:C含量的测试基本准确,较好的与目测、光谱分析结果相符,温度的测试值与炉前现有测温系统测得数据的偏差也很小。 
因为在转炉冶炼终点操作中,炉内钢液中C、ao、T存在一定的统计关系,为此根据上述C、ao、T测试数据,进行回归分析,拟合公式如下: 
lgc%=2.236+(-1303)/T+(-1)*lgao ① 
应用此公式对测试数据进行复合,该拟合公式较为准确; 
鉴于此,可根据公式,由已知C、T推算出钢液中氧活度值,并以此作为调整合金加入量的依据。 
5.测氧仪在转炉炼钢厂的使用效果 
转炉炼钢厂炉子容积小,出钢量低(平均出钢量在23吨左右),使用测氧仪成本较高,因此在普通钢种进行小规模的试用成功后,又在H08A钢上进行了试用,也取得了较好的效果,通过进一步的摸索后转入了H08A钢的大规模使用。现重点讨论测氧仪在转炉炼钢厂冶炼H08A钢所取得的实际效果。 
5.1 钢水的氧性得到了有效的控制 
在1999年度H08A钢的冶炼可以分为三个阶段来看,年初(1—2月)开始批量生产时,由于冶炼工艺上存在的问题,脱氧度不能满足生产需要,造成钢水氧性强,15%的铸坯具有非常明显的气泡;在第二阶段(3—8月),改善了工艺制度,H08A钢的质量及生产控制虽然有了一定的提高,铸坯具有明显气泡的比例由15%下降到10%;在第三阶段(9—12月),通过使用测氧仪在H08A钢生产进行了工艺探索,钢水的脱氧程度有了科学准确的数据,通过对终点钢水氧含量与脱氧剂加入量的不断对比、调整,摸索出了一套准确的脱氧工艺制度,钢水的氧性得到了有效的控制,在此阶段铸坯具有明显气泡的比例降到了现在0.5%,取得了很好的效果。 
5.2 提高了钢水的可浇性 
从1999年全年的连铸浇铸情况来看,在冶炼H08A钢中主要的生产事故一是中包、大包水口结瘤;二是水口、塞棒侵蚀严重,注流失控;转炉炼钢厂中包、大包结瘤的主要原因是生产节奏快,在脱氧程度过大时,由于未采用保护浇注,低氧钢水的脱氧产物在很短的时间内难以积聚上浮,浇注时在水口富集,导致结瘤影响拉速。这两种事故都影响了连铸的拉速并最终导致生产中断。使用了测氧仪后,由于钢水脱氧程度得到了有效的控制,造成连铸事故的因素也因此得到了有效的控制,连铸的生产事故有未使用前的6%下降到现在的3%,平均寿命由4.5炉提高到现在的12炉,平均拉速由2.1米/分提高到2.9米/分,最高拉速达到3.5米/分。 
5.3 提高钢水成分命中率 
冶炼H08A钢中使用的脱氧剂在不同氧含量条件下有不同的增碳、增硅量;使用测氧仪后,钢水的氧性有了量化的数据,配加脱氧剂更有针对性、科学性,减少了凭经验加入脱氧剂对成分的干扰,提高了对钢水成分的控制水平;H08A钢的成分判定率由过去的90%提高到99.12%;同时满足了用户低碳H08A钢的需求,成品C≤0.08%的比例由60%提高到85%。 
5.4测氧对生产的影响 
在冶炼H08A钢使用测氧仪之后,由于Celox定氧探头既可用来测氧,同时还可测定炉内钢液的碳含量及温度,这样无须等取样即可决定出钢或后吹,节约了作业时间。 
6.结束语 
测氧仪可以准确地测量出转炉钢液中的氧含量。 冶炼H08A钢,准确测量出钢水氧含量,对冶炼及浇注具有重要的指导意义。在今后的品种钢生产中,测氧仪有着广泛的应用前景。
发布人:2011/3/10 10:29:001211 发布时间:2011/3/10 10:29:00 此新闻已被浏览:1211次